无上道法

维修篇
设备1

处理方法:

如果没有则用万用表的通断挡,测试电机线是否损坏。

最后用万用表的直流挡测试步进驱动上的输出点对24伏正极,按下上下按钮检查是否有24V电压。如果没有,则判断PLC点位坏。

处理方法:

首先检查伺服驱动是否有报警。(三菱伺服驱动16.3报警表示编码器或编码线坏,若坏就更换。)

其次将电源关闭,将平台下压制最低处,打开电源查看是否能够同步。(若无同步就更换编码线/电机线)

最后如果要抢产,就将新编码器临时接上去,调好平台后,将原来的故障线恢复。同时需要通过显示器上的功能设置将正反面的外框回原功能屏蔽了。

处理方法:

首先将设备1升降电机的使能关闭或者断电源。

然后用手旋转设备1升降电机的联轴器。

最后通电即可正常回原点。(电机堵转)

设备2

处理方法:

首先检查视觉相关线缆是否破损。

其次检查机械气路是否有故障,机械是否有卡住。

最后根据机械的形变对轴伺服进行约束,调整汇川伺服增益H08.15,增大该值。或者检查是否有共振情况。

设备3

处理方法:

首先用万用表检查伺服驱动是否有线缆损坏、破皮。

其次将附近的线缆拆开,查看是否有线缆短路的情况。

最后找出问题的同时,需要将整根线理出来,查看是否还有其他断点。

接线篇
光耦极限常开常闭接法

欧姆龙常开接法:蓝色-24-;棕色-24+;黑色-信号;粉色-不接;

欧姆龙常闭接法:蓝色-24-;棕色和粉色-24+;黑色-信号;

松下常开接法:蓝色-24-;棕色-24+;黑色-信号;白色-不接;

松下常闭接法:蓝色-24-;棕色-24+;白色-信号;黑色-不接;

NKE常开接法:蓝色-24-;棕色-24+;黑色-信号;白色-不接;

NKE常闭接法:蓝色-24-;棕色和白色-24+;黑色-信号。

常见的视觉接线方式
调试篇
汇川SV630A系列伺服
E108.0E108.1E108.2E108.3E108.4E110.0E121.0E122.0
E510.0E600.0E601.0E601.1E601.2E730.0E831.1E834.1
E900.0E902.0E902.1E902.2E908.0E909.0E910.0E920.0

SV630A 系列伺服是汇川技术研制的经济型中小功率的交流伺服产品。该系列产品功率范围为0.05kW~1.8kW,支持Modbus和CANlink 等通讯协议,采用对应的通讯接口,配合上位机可实现多台伺服驱动器联网运行。产品提供了自适应调节刚性表设置、惯量辨识及振动抑制等功能,使伺服驱动器简单易用。配合包括小惯量、中惯量的MS1 系列高响应伺服电机(电机搭配18 位磁编码器),运行安静平稳,定位控制更加精准。适用于电子制造、机械手、包装、机床等行业的自动化设备,以高性价比的方案实现快速精确的位置控制、速度控制、转矩控制。

E108.0:写入存储参数异常(产生机理:无法向EEPROM中写入参数值。)

原因确认方法处理措施
参数写入出现异常更改某参数后,再次上电,查看该参数值是否保存。未保存,且多次上电仍出现该异常,需要更换伺服驱动器。

E108.1:读取存储参数异常(产生机理:无法向EEPROM中读取参数值。)

原因确认方法处理措施
参数读取出现异常, 提示EEPROM读操作失败更改某参数后,再次上电,查看该参数值是否保存。未保存,且多次上电仍出现该异常,需要更换伺服驱动器。

E108.2:写EEPROM校验异常(产生机理:写入EEPROM中数据时,校验写入数据失败。)

原因确认方法处理措施
参数写入出现异常更改某参数后,再次上电,查看该参数值是否保存。未保存,且多次上电仍出现该异常,需要更换伺服驱动器。

E108.3:读EEPROM校验异常(产生机理:读取EEPROM中数据时,校验读取数据失败。)

原因确认方法处理措施
参数写入出现异常更改某参数后,再次上电,查看该参数值是否保存。未保存,且多次上电仍出现该异常,需要更换伺服驱动器。

E108.4:单个数据存储次数过多(产生机理:EEPROM单个数据存储频率过多。)

原因确认方法处理措施
EEPROM单个数据存储频率过多,长时间以这个频率存储有可能造成EEPROM损坏1 查看功能码H0b.90和H0b.91,
H0b.90显示存储过多的功能码或对象
字典(16进制显示), 如果H0b.91=15,则H0b.90显示的是软件内部变量;
2 通过示波器通道查看“Func测试1”,注意使用16进制显示。 该通道显示EEPROM正在存储的地址;
3 通过示波器通道“Func测试2”查
看存储的次数。
1 如果确认是由于手动修改某一参数或对象字典造成的报警,正运行中不会出现频繁存储某一数据,可以直接进行故障复位;
2 通过H0b.90或示波器通道查看存储异常的功能码,定位到原因,如:上位机程序频繁通过SDO写参数,可以通过修改上位机程序解决此问题。

E110.0: 分频脉冲输出设定异常(产生机理:分频脉冲数(4倍频之后)超过电机分辨率。)

原因确认方法处理措施
分频脉冲数(4倍频之后)超过电机分辨率检查H05.17设定值。根据所用电机分辨率调整H05.17设定值。

E121.0:伺服ON指令无效警告(产生机理:使用某些辅助功能时,给出了冗余的伺服使能信号。)

原因确认方法处理措施
内部使能情况下,通信伺服使能信号(S-ON)有效确认是否使用辅助功能: H0d.02、
H0d.03、H0d.12,同时DI功能1(FunIN.1:S‑ON,伺服使能信号)有效。
将DI功能1(包括硬件DI和虚拟DI)信号置为无效。

E122.0:多圈绝对值编码器设置错误(产生机理:绝对位置模式电机不匹配或电机编号设置错误。)

原因确认方法处理措施
绝对位置模式下检测电机不匹配或电机编号设置错误1 检查电机铭牌是否为多圈绝对值编码器电机;
2 检查H00.00(电机编号)是否正确。
根据电机铭牌重新设置H00.00(电机编号)或更换匹配的电机。

E510.0:分频脉冲输出过速(产生机理:使用脉冲输出功能(H05.38=0/1/2)时,单路输出脉冲频率超过硬件允许的频率上限(4MHz)。)

原因确认方法处理措施
MCU检测到FPGA反馈的脉冲增量过
H05.38=0(编码器分频输出)时,计算发生故障时的电机转速对应的输出脉冲频率,确认是否超限。输出脉冲频率(Hz)=电机转速(rpm)÷60×H05.17

H05.38=1(脉冲指令同步输出)时,输入脉冲频率超过2MHz或脉冲输入管
脚存在干扰。
●低速脉冲输入管脚:
集电极开路输入端子:PULLHI、PULSE
+、PULSE‑、SIGN+、SIGN‑,单路最大脉冲频率:200kpps。
●高速脉冲输入管脚:差分输入端子:HPULSE+、HPULSE‑、
HSIGN+、HSIGN‑,单路最大脉冲频率:4Mpps。
减小H05.17(编码器分频脉冲数),使得在机械要求的整个速度范围内,输出脉冲频率均小于硬件允许的频率上限。

减小输入脉冲频率至硬件允许的频率上限以内。
请注意:
此时,若不修改电子齿轮比,电机转速会减小。
若输入脉冲频率本身已较高,但不超过硬件允许的频率上限,应做好防干扰措施(脉冲输入接线使用双绞屏蔽线,设置管脚滤波参数H0A.24或H0A.30),防止干扰脉冲叠加在真实脉冲指令上,造成误报故障。

E600.0:惯量辨识失败(产生机理:

振动抑制不住。可以手动设置陷波器参数(H09.12~H09.23)来消除振动。

辨识值波动过大。ETune操作时,增大最大运行速度、减小加减速时间,对丝杆机构可缩短行程。

负载机械连接松动、机构有偏心引起。请排查机械故障。

辨识过程中有报警导致运行中断。排除报警后,重新执行。

带大惯量负载振动抑制不住,需要先增大加减速时间,确保电机电流不饱和。)

原因确认方法处理措施
1 辨识中有持续振动
2 辨识结果波动过大
3 负载机械连接松动、机构有偏心引起
4 辨识过程中有报警导致运行中断
5 带大惯量负载振动抑制不住,需要先增大加减速时间,确保电机电流不饱和
●内部检测停机时转矩抖动,不是FFT;
●5倍以下变化大于3倍,5倍以上变化大于0.5倍上次辨识值。
1 排除并解除报警;排除报警后,重新执行;
2 有振动无法自动抑制时可以开启振动抑制功能消除振动;
3 检查机械连接确保牢靠;
4 ETune 操作时,增大最大运行速度、减小加减速时间,对丝杆机构可缩短行程。

E601.0:原点回归警告(产生机理:原点回归时间超过H05.35所设定的时间。)

原因解决方法处理措施
1.原点开关故障原点复归时一直在高速搜索而没有低速搜索过程。 原点复归高速搜索后,一直处在反向低速搜索过程。若使用的是硬件DI,确认H03组已设置对应的DI功能,然后检查DI端子接
线情况,手动使DI端子逻辑变化时,通过H0b.03监控伺服驱动器是否接收
到对应的DI电平变化。若原点信号为Z信号,而始终找不到原点信号,确
认Z信号情况。
2.限定查找原点的时间过短查看H05.35所设定时间是否过小。增大H05.35。
3.高速搜索原点开关信号的速度过小查看回零起始位置距离原点开关的距离,判断6099-01h所设定速度值是否过小,导致寻找原点开关的时间过长。增大6099-01h。

E601.1:原点复归开关异常(产生机理:开关设置不合理。)

原因确认方法处理措施
开关设置不合理确认两侧限位信号是否同时处于有效状态。
确认是否某一限位与减速点信号或原点信号同时有效。
确认是否正负限位先后均被触发。
合理设置硬件开关位置。

E601.2:回零模式设置异常(产生机理:原点回归模式设定值超过已有回原模式。)

原因确认方法处理措施
原点回归模式设定值超过已有回原模式确定回原方式的值是否超过已有回原模式(运行工艺段回零,确定参数
H22.70)。
调整H22.70的值。

E730.0:编码器电池警告(产生机理:绝对值编码器的编码器电池电压低于3.0V。)

原因确认方法处理措施
绝对值编码器的编码器电池电压低于3.0V测量电池电压。更换新的电压匹配的电池。

E831.1:AI1零偏过大(产生机理:AI1零偏过大。)

原因确认方法处理措施
1.排查是否有接线错误或者干扰参考正确配线图检查配线;采用双绞屏蔽线重新接线,缩短线路长度,增大AI1端子输入滤波时间;
2.伺服驱动器故障去掉AI1接线,测量实际端子处电压是否超过0.5V。若没有超过,更换伺服驱动器。

E834.1:AI1过压警告(产生机理:AI1过压警告。)

原因确认方法处理措施
1.排查是否有接线错误或者干扰参考正确配线图检查配线;采用双绞屏蔽线重新接线,缩短线路长度,增大AI1端子输入滤波时间;
2.输入电压过高测量实际端子处电压是否超过11.5V。调整输入电压,直至低于11.5V。

E900.0:紧急刹车(产生机理:DI功能34(FunIN.34:刹车,Emergency)对应的DI端子逻辑有效(包括硬件DI和虚拟DI)。)

原因确认方法处理措施
DI功能34:刹车,被触发检查DI功能34:EmergencyStop刹
车,及其对应DI端子逻辑是否被置为有效。
检查运行模式,确认安全的前提下,解除DI刹车有效信号。

E902.0:DI设置无效(产生机理:DI功能设置为无效的警告提示。)

原因确认方法处理措施
DI1~DI8的端子功能选择为无效H0b.45=0x 0902,查看H03.02,H03.04,H03.06,H03.08,
H03.10,H03.12,H03.14和H03.16的功能选择值是否为无效值。
设置有效的DI功能选择值。

E902.1:DO设置无效(产生机理:DO功能设置为无效的警告提示。)

原因确认方法处理措施
DO1~DO5的端子功能选择为无效H0b.45=0x 1902,查看H04.00,H04.02,H04.04,H04.06和H04.08的功能选择值是否为无效值。设置有效的DO功能选择值。

E902.2:转矩到达设置无效(产生机理:转矩模式下转矩到达DO参数设置无效。)

原因确认方法处理措施
转矩模式下转矩到达DO参数设置无效查看H07.22的值是否小于等于H07.23设置的值,设置单位:0.1%。请设置合理的H07.22和H07.23参数值,使得H07.22大于H07.23。

E908.0:机型识别校验码失败(产生机理:机型参数识别校验码失败。)

原因确认方法处理措施
1.存储在EEPROM中的机型识别校验字错误断电重启是否还继续报警告。H01.72=1可以用于暂时屏蔽机型识别功能。
2.伺服驱动器出厂前未烧录机型参数EEPROM是否能正常存储参数参数。H01.72=1可以用于暂时屏蔽机型识别功能。

E909.0:电机过载警告(产生机理:电机累积热量超过过载保护警告值。)

原因确认方法处理措施
1.电机接线、编码器接线错误或不良对比正确接线图,查看电机、伺服驱动器、编码器相互间接线。按照正确接线图连接线缆;
优先使用汇川标配的线缆;
使用自制线缆时,请按照硬件接线指导制作并连接。
2.负载太重,电机输出有效转矩超过额定转矩,长时间持续运转确认电机或伺服驱动器的过载特性;查看伺服驱动器平均负载率(H0b.12)
是否长时间大于100.0%。
更换大容量伺服驱动器及匹配的电机;
或减轻负载,加大加减速时间。
3.加减速太频繁或负载惯量过大查看机械惯量比或进行惯量辨识,查看惯量比H08.15。
确认伺服电机循环运行时单次运行周期。
加大加减速时间。
4.增益调整不合适或刚性过强观察运行时电机是否振动,声音异常。重新调整增益。
5.伺服驱动器或者电机型号设置错误查看总线编码器电机型号H00.05和伺服驱动器型号H01.10。查看伺服驱动器铭牌,设置正确的伺服驱动器型号(H01.10) 和电机型号,更新成匹配机型。
6.因机械因素导致电机堵转,造成运
行时的负载过大
使用汇川驱动调试平台或面板查看运行指令和电机转速(H0b.00):
●位置模式下运行指令:H0b.13(输入位置指令计数器)
●速度模式下运行指令:H0b.01(速度指令)
●转矩模式下运行指令:H0b.02(内部转矩指令)
确认是否对应模式下,运行指令不为
0或很大,而电机转速为0。
排除机械因素。
7.伺服驱动器故障下电后,重新上电。重新上电仍报故障请更换伺服驱动器。

E910.0:控制电过压(产生机理:伺服驱动器控制电电压超过过压点。)

原因确认方法处理措施
伺服驱动器控制电电压超过过压点1 查看伺服驱动器输入电源规格,测量控制线缆的输入电压是否符合以下规格: 220V伺服驱动器: 有效值:220V~240V 允许偏差:-10%~+10%
(198V~264V) 380V伺服驱动器: 有效值: 380V~440V 允许偏差:-10%~+10%(342V~484V)。
2 检测控制电线缆是否连通,并测量控制电线缆伺服驱动器侧(L1C、L2C)的电压是否符合原因1的要求。
重新接线或者更换线缆。

E920.0:制动电阻过载(产生机理:制动电阻累积热量大于设定值。)

原因确认方法处理措施
1.外接制动电阻器接线不良、脱落或断线将外接制动电阻取下,直接测量电阻阻值是否为“∞”(无穷大);测量P⊕、C之间阻值是否为“∞”(无穷
大)。
更换新的外接制动电阻,测量电阻阻值与标称值一致后,接于P⊕、C之间。
选用良好线缆,将外接制动电阻两端分别接于P⊕、C之间。
2.使用内置制动电阻时,电源端子P⊕、D之间的线缆短线或脱落测量P⊕、D之间阻值是否为“∞”(无穷大)。用良好线缆将P⊕、D直接相连。
3. 使用外接制动电阻时,H02.25(制动电阻设置)选择错误●查看H02.25参数值;
●测量实际选用的P⊕、C之间外接电阻阻值,并与对比,是否过大;
●查看H02.27参数值,是否大于实际选用的P⊕、C之间外接电阻阻值。
正确设置H02.25:
H02.25=1(使用外接电阻,自然冷却)
H02.25=2(使用外接电阻,强迫风
冷)。
4. 使用外接制动电阻时,实际选用的外接制动电阻阻值过大●查看H02.25参数值;
●测量实际选用的P⊕、C之间外接电阻阻值,并与对比,是否过大;
●查看H02.27参数值,是否大于实际选用的P⊕、C之间外接电阻阻值。
正确选用阻值合适的电阻。
5.H02.27(外接制动电阻阻值)大于实际外接制动电阻阻值●查看H02.25参数值;
●测量实际选用的P⊕、C之间外接电阻阻值,并与对比,是否过大;
●查看H02.27参数值,是否大于实际选用的P⊕、C之间外接电阻阻值。
设置H02.27与实际选用外接电阻阻值
一致。
6.主回路输入电压超过规格范围测量主回路线缆伺服驱动器侧输入电压是否符合以下规格:
●220V伺服驱动器:
●有效值:220V~240V
●允许偏差:-10%~
+10%(198V~264V)
●380V伺服驱动器:
●有效值:380V~440V
●允许偏差:-10%~
+10%(342V~484V)
按照左侧规格,调整或更换电源。
7.负载转动惯量比过大参考“惯量辨识”章节,进行转动惯量辨识;或根据机械参数,手动计算机械总惯量;实际负载惯量比是否超过30。●选用大容量的外接制动电阻,并设置H02.26与实际值一致;
●选用大容量伺服驱动器;
●允许情况下,减小负载;
●允许情况下,加大加减速时间;
●允许情况下,加大电机运行周期。
8.电机速度过高,在设定的减速时间内减速过程未完成,周期性运动时,处于连续减速状态查看周期性运动时电机的速度曲线,检查电机是否长时间处于减速状态。●选用大容量的外接制动电阻,并设置H02.26与实际值一致;
●选用大容量伺服驱动器;
●允许情况下,减小负载;
●允许情况下,加大加减速时间;
●允许情况下,加大电机运行周期。
9.伺服驱动器的容量或制动电阻容量不足查看电机单周期的速度曲线,计算最大制动能量是否可被完全吸收。●选用大容量的外接制动电阻,并设置H02.26与实际值一致;
●选用大容量伺服驱动器;
●允许情况下,减小负载;
●允许情况下,加大加减速时间;
●允许情况下,加大电机运行周期。
10. 伺服驱动器故障更换新的伺服驱动器。